乙烯裂解气压缩机连续出现轴振动联锁,在两个月内造成压缩机非计划停车4次,其中导致乙烯装置整体停车2次,经济损失非常大。对压缩机组的工艺流程和设备状况进行了的分析和检查,在分析润滑油取样时,发现油箱内有较多游离水存在,油内水含量远远超过0.1%的允许值。乙烯裂解气压缩机由E—GBT201透平(SIEMENS公司制造)驱动,设有专门的润滑油站,储油量8000L,用油为MOBIL DTE OIL MEDIUM透平油,其40℃时的运动粘度46mm2/s,燃点为201℃。该透平油同时作为透平和压缩机的密封油和润滑油,并作为透平调节系统的控制油。
由于油冷器管程冷却水压力只有0.45~0.48MPa,而壳程润滑油压力在正常运转时达到2.4MPa,两侧压差接近2MPa,泄漏时,冷却水回水一定带油。通过检查冷却水回水COD值,并未发现有油。因此,油冷器泄漏原因可以排除。对油箱、脱气罐加热层油质进行分析,与润滑油进行对比可以判定加热盘管工作正常。对透平汽封情况进行检查,发现透平汽封漏气较大,汽封疏水是从汽封体较低部位的一个孔排出的,但如果蒸汽泄漏量太大或疏水不好,将有蒸汽或冷凝水越过,漏出的部分蒸汽将通过轴承油封进人润滑油系统。
首先疏通了底部疏水孔,油箱的日排水量降为5L,情况有所好转,但仍未能彻底解决润滑油带水问题。为此在轴承箱油封外侧加了氮气密封线,轴承箱内润滑油油压为1. 8MPa,如果通人的氮气压力过大,一方面氮气会通过油封进人轴承箱,影响润滑油的正常工作,另一方面会造成较大的浪费。所以在实际生产中把通人的氮气压力控制在0.05~0.07MPa左右,从而在隔热板与油封外侧维持一定的正压,使透平泄漏蒸汽不能进人隔热板内,从根本上避免了凝结水进人润滑油系统。经处理后油箱日排水量接近于零。继续观察了一个月,油箱底部未发现有水排出。
要想知道如何维修好自己的压缩机,首先要知道它平时在哪些问题上容易出现差错,也就是要知道它的常见故障有哪些。据有关人员做调查,统计发现,其经常出现的故障大概有这样的几个:排气量不足、制冷效果不好、会出现一些异常的声音等等。这些都是其常见的故障,一般情况下,这些故障都会导致空调无法正常运作。比如压缩机一旦出现制冷效果不好的情况,那么空调就无法将温度降低到大家预定的目标温度,这个时候就表示空调需要进行维修。而进行维修的过程中,维修人员主要针对的就是压缩机。